Hierro y Acero Edicion 54 | Page 27

laminación Nótese el detalle que en el nuevo diseño los últimos tres conjuntos de espreas, según la figura 18. Fue modificada con el fin de obtener el mayor alcance posible. Se instalaron aditamentos de enfriamiento en la caja de salida para mejorar la localización del enfriamiento. Aumentó 200% la vida. Dado la mejora de los dispositivos de enfriamiento, ya no se presentaron defectos (material quemado, despostilladuras) y no presentó problemas al limpiar los pases en la remaquinada durante el torneado, como se puede observar en los valores de pases rescatados. La ganancia fue 2 pases más respecto al rolado sin enfriamiento eficiente. Ya que se mantuvo controlado en enfriamiento, no se presentaron cuarteaduras en las crestas, disminuyendo los milímetros consumidos. Nótese en la figura 20 el pase “Slitter” después de la prueba, donde se muestra que no hubo desgaste excesivo. Figura 19. Detalle de vistas de corte de espreas del enfriamiento en pase cortador. El enfriamiento del pase en el castillo 14 se puede observar el detalle en la figura 19. De acuerdo a la teoría, para el enfriamiento de rodillos en castillos preformadores es recomendado tener una apertura de la esprea de 90°. El conjunto de 2 espreas cubren perfectamente el área de los pases adecuadamente. En la parte superior de la figura 19, se detalla otra vista de corte transversal de las espreas hacia el pase. De acuerdo a recomendaciones de enfriamiento, se colocan las espreas a 45° al sentido de la línea de laminación para aumentar su eficiencia. El conjunto de estos criterios aplicados en el rediseño de las regaderas y dispositivos de enfriamiento a los rodillos de acero alta velocidad, fueron necesarios para conservar su rendimiento. 2da. Prueba Al aplicar un rediseño en los dispositivos de enfriamiento en los castillos 13 y 14, éstos se instalarán en el tren y se lleva a cabo la segunda prueba. Los resultados fueron los siguientes: Nótese en la tabla 3 el gran aumento en la vida de palanquillas que se tenía contra los valores de los rodillos acero nodulares. Figura 20. Pase “Slitter” después de la prueba #2 @ 830 palanquillas No obstante la ganancia generada por el ahorro del costo de menor consumo de milímetros, en el taller de rodillos continuaba el problema de insertos quebrados en el maquinado. Conclusiones y Plan de Acción Prueba #2 Las conclusiones y plan de acción se enumeran a continuación: 1. Incremento significativo en la vida de pases. 2. Mejora en enfriamiento de rodillos produce menor desgaste y menor penetración de grietas. Ventajas: Mayor facilidad de limpieza de pases en el torneado y menor consumo de milímetros. 3. Insertos quebrados por mayor dureza en rodillos respecto al acero nodular. Acción: Cambio de calidad de insertos de corte, nueva practica de maquinado. Tabla 3. Resultados Prueba #2 Castillo Vida Palanquillas Promedio Histórico Vida Palanquillas Prueba #1 Pases rescatados Estándar Pases MM MM Rescatados Remaquinadas Remaquinadas después Promedio después Prueba de Prueba #2 Histórico #2 13 (Preformador) 400 830 7/7 5/7 5.2 3.9 14 (Cortador) 400 830 6/7 4/7 5.3 4.1 27 HIERRO yACERO/AIST MÉXICO