Hierro y Acero Edicion 50 | Page 12

por tal motivo, SDI solicitó a GrafTech la evaluación de esta modificación en el rendimiento de los electrodos. Obviamente el estudio arrojó como conclusión un posible aumento sensible en el consumo de los electrodos como resultado de un incremento de roturas. Al final, la decisión de SDI fue la de seguir adelante con el proyecto de aumento de la capacidad de producción y llegado el momento, realizar las modificaciones necesarias al horno, para minimizar los efectos negativos asociados con el incremento en longitud de las columnas. La modificación del horno inicialmente no incluía modificaciones en los ajustes de control de la operación. Los ajustes de regulación y programas de energía permanecieron sin cambio al inicio de la operación, después de la modificación de la cuba. Como se dijo anteriormente, al inicio de la operación bajo estas nuevas condiciones, los electrodos empezaron a oscilar en el plano horizontal al momento en que estos iniciaron el contacto eléctrico con la chatarra. Una vez conscientes de la severidad del caso, se procedió a evaluar las diferentes alternativas para solucionar esta situación. Estas opciones incluyen modificaciones en la práctica de operación, modificaciones a los ajustes del horno y del sistema de regulación. Cada paso en particular aportó en efecto positivo en la solución del problema. El trabajo en equipo y la experiencia el uso de información disponible sobre casos similares tuvo un efecto contundente en la evaluación y ejecución de cada paso en la progresión de eventos, enseguida se mencionan los más sobresalientes. Preparación de la Chatarra. Desde el inicio se observó que la magnitud de la vibración de las columnas era más severa al fundir chatarra pesada, especialmente si ésta se encontraba localizada en la parte alta del horno durante el inicio de la fusión. En este punto se tomó la decisión de cambiar la práctica de carga. La mayoría de la carga pesada se colocó en el fondo del horno usando una “primera cesta”, en tanto que la composición de la segunda cesta (con solo una apertura de bóveda) contenía chatarra ligera exclusivamente. En los caso en que se carga arrabio líquido, este se coloca en el horno después de la primera cesta. Programa de Energía y Estabilidad de Arco. Durante la investigación posterior a la primera rotura de electrodos se descubrió que los orificios producidos por los electrodos en la chatarra durante la profundización eran de un diámetro muy reducido, esto podría provocar contacto físico indeseable entre los electrodos y la chatarra. Para ampliar el diámetro de los orificios de profundización se aumentó el voltaje del transformador durante esta etapa. Se estableció como meta la de incrementar el voltaje de arco hasta el máximo (aproximadamente 600 V) tan pronto como fuera prácticamente posible. Conscientes del hecho de que el arco de alta potencia cortan la chatarra ligera sin dificultad, se redujo también la velocidad de descenso de los electrodos. Sir Co Sir Inte Pa Re Ta for Nu La es