Hierro y Acero Edicion 29 | Page 23

procesos y usos del acero SECCIÓN SALIDA Instalación de sistema de detector de defectos. Ago. 2004 PROVEEDOR ACERO Control de cloruros en última etapa de enjuague en decapado. Cambio a emulsión de origen animal a sintético en molino 2. Jul. 2004. Fig. 7 Control de variables de contaminación, plateout y % Fe. Figura 5. Gráfica de Control del cambio de tipo de agua suavizada a agua de ósmosis. GRAFICO DE CONTROL LAVADO IMSA ppm Cloruros Última etapa de enjuague antes de entrar al horno 95 85 75 65 55 ppm 45 35 25 ep -S 30 go -A 31 01 -A go ul -J 02 un 02 -J ay -M 03 03 -A br ar -M 04 eb 15 5 -F SECCIÓN HORNO Cambio de revestimiento y refractario del horno para llevarlo a condiciones normales de operación. May. 2004. Fig. 6 Se reduce abertura de garganta del F1-F2 en 8” para asegurar la hermeticidad del F1 con el resto del horno. May. 2004 Instalación de tubería para la medición de gases del horno en la sección de Torres F2-C1 y Jets. Jun. 2004 Instalación de tomas para medir la presión de atmósfera al horno. Jun. 2004 Incremento en gasto de amoniaco disociado de 30% por Jets,C1,F2. Ago. 2004 Incremento en gasto de amoniaco disociado de 60% por nariz. Ago. 2004 Incremento de gasto de nitrógeno en 50% manteniendo una relación de 16% de H2. Ago. 2004 Sistema de enfriamiento válvulas de control de quemadores F1. Ago. 2004 03 Se realiza muestreo de variables cada 2 horas en proceso y cada 4 horas en laboratorio. Feb. 2004 Se cambió el uso de agua suavizada por agua de ósmosis May. 2004 para reducir el nivel de contaminantes, especialmente Cloruros como se observa en la Figura 5. Se establece parámetro para drenar tanque de aspersión de prelimpieza para evitar la saturación. Jul. 2004 Puesta en marcha de la última etapa de enjuague de la sección de limpieza c