Hierro y Acero Edicion 21 | Page 9

acería Figura 9. Comportamiento del oxigeno disuelto en el acero del convertidor (ppmO2), para los grados del grupo II y rango de trabajo recomendado. CONCLUSIONES Figura 10. Comportamiento del oxígeno disuelto en el acero del convertidor (ppmO2), para los grados del grupo III y rango de trabajo recomendado. 1.- Con la aplicación de las tablas de desoxidación optimizadas, se logro un ahorro de 5,222.48 kg. de aluminio en posta en un periodo de 1.5 meses en los 2 grupos de acero que más se vacían con solamente la aplicación de las tablas en un 40% de las coladas involucradas; esto representa un ahorro de $ 67,892.24 en este periodo y proyectado a un año resultaría en $1,357,845.00. 2.- Si la proyección anterior se hace para la aplicación al 100% de las ta- blas de desoxidación, el ahorro será mayor si se logra centrar el proceso a los límites de especificación en donde el desempeño de las tablas de desoxidación es el óptimo. 3.- Además del ahorro en el consumo de aluminio, se tienen otros beneficios adicionales no evaluados como son: incremento en el rendimiento metálico al tenerse menores niveles de oxidación en el baño metálico, menor ataque al refractario del horno al tener escorias menos agresivas, mayor duración en la vida del agujero de vaciado, menor generación de inclusiones no-metalicas de alúmina, y menor ataque al refractario de la olla de acero principalmente en la línea de escoria. 4.- Actualmente se está llevando a cabo el balance de materia correspondiente con el fin de disminuir la cantidad de escoria sintética (cal) agregada a la olla durante el vaciado, ya que se genera una menor cantidad de alúmina. 9 HIERRO y ACERO/AIST MÉXICO