Hierro y Acero Edicion 76 | Page 32

32 Mantenimiento y seguridad industrial Reducción del 50% en tiempo de paro del equipo (Figura 8). Figura 5 Figura 8 Propuesta de lubricante sin separación. En relación con el conteo de partículas en las muestras tomadas en el lubricante del rodamiento, hubo una fuerte caída durante 3 años con una lubricación adecuada, indi- cando que ella cumplió su objetivo de reducir el desgaste. Según Pereira [9] , las condiciones de lubricación evolu- cionan constantemente de forma sistemática, donde el desgaste de los equipos se ha reducido drásticamente en función del estudio tribológico. Basado en la figura 6, es posible monitorear la reducción de desgaste del rodamiento a través del conteo de las partí- culas metálicas en análisis ferrográfico. Disponibilidad de equipos. La tonelada de acero en espiral doblado antes de la ro- tura en 5,0 mm, aumentando la productividad (Figura 9). Figura 9 Figura 6 7445 2750 725 295 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Gráfica de Tendencia L + S (rodamiento de convertidor lado libre). 3.2 Lubricación del plano inclinado del mandril en CSN El resultado del estudio de lubricación adecuada ha su- perado las expectativas. Fue posible realizar importantes avances cuantitativos en tres indicadores: trabajo, piezas de repuesto y la disponibilidad [10] . Con la lubricación adecuada fue capaz de reducir en 50% el costo de mano de obra y repuestos (Figura 7). Control de carga vs Desgaste La lubricación adecuada también facilita la labor de mantenimiento de equipos en el taller o en terceras partes, al reducir el tiempo de reparación. La figura 10 muestra la situación antes y después del cambio de lubricación. Figura 10 Antes Después Figura 7 Comparación de antes y después de la parte del mandril. Reducción de mano de obra y repuestos.