Hierro y Acero Edicion 56 | Page 32

laminación Protección del acero en Colada continua Protección de la olla al distribuidor con buza y gasket y del distribuidor al molde, con flujo de Argón. No inyección de oxígeno al distribuidor. Protección del acero y re-diseño del distribuidor. Limpieza, nivel de INM: antes, de 0.79 a 2.69 % de la superficie analizada; después: 0.23 a 0.77 %. Nivel promedio en alambrón: 1d (ASTM E-45) por tipo. Uso de Ti. Con concentraciones de 0.010 a 0.020 % pin hole de 0.5 – 1 pulg2 Re-diseño del distribuidor Con el tipo de inhibidor utilizado con anterioridad se obtenía cierta diferencia significativa en temperatura de salida por línea, en las líneas centrales se generaba un vórtex que en ciertos casos de nivel de distribuidor podría generar paso de escoria y/o ruptura de líneas. Con el re-diseño del distribuidor se mejoró el transporte del fluido dentro, de forma tal que esto impacta en la homogeneidad del acero al pasar al molde. Beneficio principal, limpieza del acero. Indicador de nivel de limpieza en muestreo de distribuidor: Antes, de 0.79 a 2.69 % de la superficie analizada; después: 0.23 a 0.77 %. T[oC] 1540 1539.3 1538.6 1537.9 1537.2 1536.5 1535.8 1535.1 1534.4 1533.7 1533 1532.3 1531.6 1530.9 1530.2 1529.5 1528.8 1528.1 1527.4 1526.7 1526 a) Agradecimientos b) Uso de Ti Ha sido demostrado que el uso de Ti en pequeñas cantidades es benéfico en la eliminación de pin holes en palanquilla. Con el fin de no exceder la presión total en la suma de presiones parciales de CO, H2 y N, a 1 Atm. se adiciona Ti en forma de Fe-Ti, debido a su afinidad con el oxígeno y nitrógeno, este último se fija como Nitruro de Ti y la presión total de 1 Atm. no se alcanza. Los compuestos de Ti son finos y precipitan y dispersan durante la solidificación. La concentración final de Ti en el acero es de 0.010 a 0.020 %. El exceso en la adición de Ti genera bloqueo de boquillas por la formación de óxidos globulares. El promedio de pin holes pasó de 3-4 / pulg2 a 0.5-1 / pulg2 con la adición para 0.010 a 0.020 %. Esto tuvo un impacto en el mejoramiento de la calidad superficial del alambrón. Grietas por pin hole disminuyeron en frecuencia y profundidad. Se determinó que un pin hole de 1 mm de profundidad o mayor es potencialmente un defecto superficial (grieta) en el alambrón. Resultados Proceso de estabilización. Cambios importantes positivos en ductilidad desde el día 3. Entre 15 y 21 días los ciclos de estabilización, según grado y diámetro del alambrón. Prácticas de laminado. 35 % menos coladas fuera de Esp. en R tensión. Desv. Std. de 1 kg/mm2 por colada vs 2.55 de diseño original. 32 HIERRO y ACERO/AIST MÉXICO Al grupo de trabajo interno “Alto Carbono” por su dedicación al proyecto de mejoramiento. Referencias 1 Manual de Morgan Ed. 1998 Molino de alambrón AMM 2 Titanium: powerful tool in eliminating pin hole defects. K. Kunkel and N. Franzen 3 ASTM A510 “General requirements for wire rod and coarse round wire, carbon steel. 4 NMX-B-365 “Alambrón de acero al carbono para trefilación” Apéndices