Edição especial 200 minas MM397_finalbx | Page 49

PERFIL DAS MINAS CAULIM (Continuação) PERFIL OPERACIONAL Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Caulim Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2016: 902.066,98 Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 1.117.732,71 u FAZENDA CÓRREGO PINTADO Porte pequena/classificação DNPM Caulim Total Premium Indústria e Comércio Igaratinga – MG u FAZENDA DA VARGEM Porte pequena/classificação DNPM Caulim Total Premium Indústria e Comércio Igaratinga – MG u VARGEM DA TAPERA Porte Média/classificação DNPM Petramar Comércio e Transportes Inhaúma – MG COBRE u CHAPADA Produção ROM em 2017 – 76.400.000 t Nome da mina: Chapada Ano de início de operação da mina: 2005 Nome da empresa mineradora: Mineração Maracá Indústria e Comércio Cidade: Alto Horizonte - GO Site: www.yamana.com EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL Daniel Daher Junior - Ger Geral Dirley Bento Rosa Da Costa - Ger Projetos Ediney Maia Drummond - Ger Operações Paulo Vinicius Silva Porto - Ger De Custos e Financas Fabio Luciano Martins Resende - Ger Operação Mina Flavio Silva De Moura - Ger Beneficiamento Marcio Jose Rodrigues - Ger Infraestrutura e Barragem Silas Do Nascimento Ferrarez - Ger Manutenção Guilherme Zavaglia - Ger Planejamento Mina Lincoln Ungaretti Branco Junior - Coord Ssmac Wilson Antono Borges - Ger Relações Institucionais INVESTIMENTOS Investimento total realizado em 2017: US$ 40,8 milhões Breve descrição dos principais projetos que receberam recursos: Desenvolvimento de mina, barragem de rejeitos, células de flotação, eixo pinhão SAG, liners pilhas de estéril, reforma de caminhões Investimento em exploração geológica em 2017: US$ 5,4 milhões SEGURANÇA Número de acidentes com vítimas, com e sem afastamento em 2017: 24 Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas sem acidente com afastamento (funcionários próprios + terceirizados), com data de referência (início e término): Foram 8.104.138,76 homens horas trabalhadas sem aci- dentes com afastamento, sendo que este intervalo com- preende o período de com a primeira ocorrência em 07/04/2018 a 29/05/2018 Recorde atingido nesse quesito, com data de referência (início e término): O recorde atingido neste quesito é 8.104.138,76 homens horas trabalhadas em acidentes com afastamento, sendo que este intervalo compreende com a primeira ocorrência em 07/04/2018 a 29/05/2018 Investimento realizado em programas de segurança em 2017: Os custos operacionais ( OPEX ) aplicados a progra- ma de Segurança atingiram o valor R$ 0,91 mi e os custos de investimento (CAPEX) aplicados a programas de Segu- rança atingiram o valor R$ 4,15 mi. Descreva o principal projeto de segurança e os resultados obtidos: O principal projeto de segurança realizado no ano de 2017 correspondeu a validação do estudo e Ges- tão dos Maiores Riscos da Operação da Mineração Mara- cá. Este projeto depende da implementação da ferra- menta WRAC – Workplace Risk Assessment and Control (metodologia de validação de fatores de ris- cos para assegurar o gerenciamento de rotina de ris- cos nas operações) que, seguido por ferramentas es- pecíficas de gerenciamento de risco como Bow Tie e HAZOP (Hazard and Operability), permitiu a MMIC re- alizar estudos específicos sobre os maiores riscos e, assim, validar o fator de risco de cada atividade crítica das operações. Os custos operacionais (OPEX) e de in- vestimento (CAPEX) estão em torno de R$ 5,06 mi- lhões envolvendo de maneira inclusiva programas comportamentais como o SafeStart e também Progra- mas de Liderança Visível Percebida como o Programa Família em Ação e Programas de Reconhecimento. Com estas ações teve-se redução de 19,58% na taxa de frequência de acidentes com lesão, manutenção do zero acidente com afastamento e zero fatalidade, sendo que obviamente há contribuição clara na evo- lução dos indicadores preventivos como Disciplina Operacional e Liderança Visível e Percebida. ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE 2017) Número total de homens-hora trabalhadas: 4.2 Mh Homens-hora trabalhadas na extração: 2.2Mh Homens-hora trabalhadas no beneficiamento: 0,33 Mh Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/ homem-hora): 34,90 Índice de produtividade no beneficiamento (tonelada/ homem-hora): 70.966 DADOS DE PRODUÇÃO Nome do bem mineral (produtos primário e secundá- rio): Concentrado de cobre e ouro Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 23,4 milhões Estimativa de produção (ROM - Run of Mine) em to- neladas em 2018: 23,4 milhões Movimentação total (ROM - Run of Mine + estéril) em toneladas em 2017: 76,4 milhões Estimativa de movimentação total (ROM - Run of Mine + estéril) em toneladas em 2018: 77,9 milhões Produção da mina (produto final em toneladas) em 2017: 242.000 Estimativa de produção da mina (produto final em to- neladas) em 2018: 263.500 Volume vendido ao mercado interno (%): 0% Volume vendido ao mercado externo (%): 100% Principais aplicações industriais do bem mineral: Joa- lheria, reservas, eletroeletrônicos PLANTA DE BENEFICIAMENTO Capacidade da planta (t/ano): 3.100 Produção em 2017 (t): 23,4 milhões Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 2017: Finalização da implantação do sistema especia- lista do controle da moagem e flotação (Aware), como foco na estabilização e aumento da produtividade do circuito (ganho de 6% de produtividade) Expansão do circuito cleaner, com implantação de seis células modelo SFR produzidas pela Woodgrove, sendo duas instaladas após o moinho de remoagem (células scalper) e quatro na etapa scavenger-cleaner. O objetivo do projeto é o aumento da recuperação global da planta e melhorar o teor de concentrado final PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Investimento realizado em 2017: R$ 1,7 milhões com educação ambiental, gestão de áreas verdes (reservas legais e APP`s), gerenciamento de resíduos e monito- ramentos ambientais ÁGUA DE REÚSO Se a empresa possui programa de reúso de água, des- creva o processo e o volume anual de reúso: 79% de toda água utilizada na Maracá é água reutilizada. Isso representou mais de 42,4 milhões de m³/ano. Ao lon- go de 2017 foram instalados eletrocentros nas cavas a fim de otimizar os sistemas de bombeamento das ca- vas e diminuir as perdas deste processo. Adicional- mente com a melhoria da eficiência no bombeamen- to, diminui-se a lâmina da água nas cavas e, consequentemente, perda por evaporação. MANUTENÇÃO DE FROTA MÓVEL DE EQUIPAMENTOS DE LAVRA Valor aplicado em 2017: R$ 69,4 milhões MANUTENÇÃO DE PLANTA DE PROCESSOS Valor gasto em 2017: R$ 49,3 milhões CROMITA u MINA IPUEIRA Produção ROM em 2017 – 1.123.246 t Nome da empresa mineradora: Companhia de Ferro Li- gas da Bahia - FERBASA Andorinha - BA PERFIL OPERACIONAL Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Cromita Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2016: 953.805,00 t Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 1.123.246,00 t EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL Wanderley Lins - Diretor de Mineração Wellington Alcântara - Superintendente de Mineração Carlos Carvalho - Gerente de Geologia Bartolomeu T. da Fonseca - Gerente de Beneficiamento Florismundo da Silva Santos - Gerente de Planejamento Ronald Carvalho - Engenheiro Ambiental Wellington França - Coordenador de Manutenção Mecânica Homero Sarmento - Coordenador Lavra Saulo Saturnino - Engenheiro de Segurança Pablo Souza de Oliveira - Engenheiro de Minas Beneficiamento Antônio de Pádua S.Santos - Coordenador de Engenharia u PEDRINHAS Produção ROM em 2017 – 265.266 t Nome da empresa mineradora: Companhia de Ferro Li- gas da Bahia - FERBASA Campo Formoso - BA PERFIL OPERACIONAL Nome do bem mineral (produtos primário e secundá- rio): Cromita Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2016: 195.271,65 t Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: Pedrinhas 265.266,02 t EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL Wanderley Lins - Diretor de Mineração Wellington Alcântara - Superintendente de Mineração Florismundo da Silva Santos - Gerente de Planejamento Ronald Carvalho - Engenheiro Ambiental Gildácio J. L. Araujo - Coordenador de Lavra Wellington França - Coordenador de Manutenção Mecânica Samuray J. Oliveira - Engenheiro de Minas - Beneficiamento Saulo Saturnino S. G. Santos - Engenheiro de Segurança Antônio de Pádua S. Santos - Coordenador de Engenharia DIAMANTE u CÓRREGO DOS MANOEL Porte pequena/classificação DNPM Jdw Diamond Mineração Coromandel - MG u FAZENDA ARCOS ALUVIÃO Porte pequena/classificação DNPM Milton Soares França Coromandel – MG u FAZENDA CEDRO Porte pequena/classificação DNPM Fabio Tim Coromandel – MG u MINA SANTO ANTÔNIO Porte pequena/classificação DNPM Cobre Sul Mineração Coromandel – MG www.revistaminerios.com.br | 49